Il mio motore Stirling non parte. - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Il mio motore Stirling non parte.

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Il mio motore Stirling non parte.

    Salve a tutti sono nuovo sul forum avrei alcune cose da chiedere,da poco ho scoperto il motore stirling e devo dire che mi ha appassionato molto ho visto molti lavori su youtube e non solo, mi sono documentato anche sui vari forum e questo in particolare mi ha interessato, mi sono messo a costruire un mio "motore" molto simile a quelli che ho visto su youtube che però non vuol sapere di partire ho fatto varie configurazioni ma niente voglio farvi conosce la mia configurazione.
    cilindro dislocatore:alluminio-diam int:67\altezza:135
    dislocatore lastica(2 tappi bombolette spray tagliati e messi al rovescio)diam:65\altezza63
    corsa del dislocatore :30 mm
    tra il pmi del dislo. al fondo del cilindro :circa 40mm
    il pms del dislo. arriva fino al tappo del cilindro
    il cilindro di potenza invece ho pensato di prendere un sifone che avevo in cantina mi sembrava idoneo
    ed il pistone non e altro che un pezzo di plastica per palloncini come si vede nei vari progetti il diam.del cilindro e circa 23\24mm.corsa di circa 15 mm
    ho notato che riscaldando il cil.dislo.il pistone di potenza si muove solo di 4\5mm e senza nessuna forza
    sto provando e riprovando ma niente, dove ho sbagliato?
    credo di aver elencato tutto comunque allegherò delle foto(non di qualità) con la speranza di avere qualche aiuto per il mio progetto,volglio capire ,ringrazio tutti del forum per eventuali consigli. Grazie a tutti

    non riesco ad allegare la foto adesso riprovo

    http://image.forumcommunity.it/2/2/5/1/8/7/5/1206562863.jpg
    dovrebbe aprirsi

    un altra foto
    http://image.forumcommunity.it/2/2/5/1/8/7/5/1206563045.jpg

    [MODERAZIONE: Ho modificato il titolo, perché "Aiuto." è troppo generico ed è contro il punto 4 del regolamento del forum. nll]

    Edited by nll - 27/3/2008, 17:15

  • #2
    ciao, carino il tuo motore

    prova a verificare che non ci siano perdite d'aria anche un piccolissimo foro può dare problemi di coppia alle basse velocità
    e poi hai controllato che lo spessore o "displacer" ce la faccia ad andare da un estramo all'altro?
    non mi viene in mente altro ciao

    Commenta


    • #3
      Ciao wattos grazie per la tua risposta
      per quanto riguarda la tenuta credo che al massimo un piccolissimo spiffero ma quasi impercettibile potrebbe essere tra il tappo del cilindro displacer e lo stelo di quest ultimo ,sul cilindro sempre del displ.ho inserito una guarnizione spes.3mm poi con tappo in acciao inox sp.1,5\2.
      Ma quello che non mi e chiaro e la corsa del displ. vorrei sapere se deve arrivare fino in fondo o coprire solo una determinata zona non so, la corsa del cilindro displ.e di 135mm altezza dipl.63mm la sua corsa adesso e di 30mm per ora e tutto non i rimane altro che provare e riprovare ed aspettare che qualcuno si faccia vivo,
      grazie anticipatamente.Ciao

      Commenta


      • #4
        Mi sembra che il displacer debba per forza coprire prima una e poi l'altra faccia e poi non deve avere tenuta pneumatica (mica è un pistone!)
        serve solo da isolante termico e poi scusa ma perchè hai fatto la struttura tutta metallica?
        (bastavano solo le 2 facce calda e fredda) <img src=">

        anche io mi sono accorto che il forellino microscopico sulla guida del displacer crea problemi, guarda quì avevo aperto una discussione ma nessuno si è ancora fatto vivo :huh: ciao

        http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13992117

        Commenta


        • #5
          ciao wattos,come vedi siamo solo noi due ,ho letto il tuo post precedente e la tua idea non mi sembra male ma non sono molto ferrato sull argomento,il fatto che io abbia fatto tutto in metalo e che io lavoro l inox
          e quindi a casa mia lamiere lamierini bulloni e bulloncini inox non manca, questo e il motivo.
          Per il mio progetto sto facendo delle piccole modifiche per diminuire ancora di piu gli attriti e devo ancora vedere per il materiale del displacer che voglio cambiare, tu che dici ,il materiale piu idoneo? ok adesso devo
          andare accetto qualsiasi consiglio,ti saluto ciao.

          Commenta


          • #6
            ciao pinkfloyd eh già ahimè siamo solo noi 2 (se ce l'avessi io tutto quel inox...) -_-
            dunque ti servirebbe qualcosa di leggero ma allo stesso tempo buon isolante termico
            forse gomma, spugna, sughero, l'ideale sarebbe il polistirolo... ciao

            Commenta


            • #7
              Ciao a tutti <img src=">
              CITAZIONE (pinkfloyd000 @ 26/3/2008, 22:24)
              ...mi sono messo a costruire un mio "motore" molto simile a quelli che ho visto su youtube che però non vuol sapere di partire, ho fatto...

              Ciao pinkfloyd bentrovato! se avessi letto i cosiddetti "vecchi interventi" avresti trovato la giusta risposta
              un esempio di seguito http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10268581.
              Comunque per capire meglio come funziona un motore stirling ti rimando ad un sito giapponese (in inglese), dove è possibile realizzare un motore stirling con un barattolo QUI.

              Salutoni
              Furio57 <img src=">

              Edited by Furio57 - 31/3/2008, 11:27
              L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
              LA DIFFERENZA TRA UN GENIO ED UNO STUPIDO E' CHE IL GENIO HA I PROPRI LIMITI...
              Ma se "L'UNIONE FA LA FORZA", allora perchè "CHI FA DA SE' FA PER TRE"?

              Commenta


              • #8
                Ciao atutti ho appena acceso il pc grazie per le risposte andiamo avanti,nel frattempo ho fatto delle modifiche sul mio progetto ho inserito una camicia per il raffreddamento fatto con una ciotolina il tutto funzionerà con una pompetta tipo acquario ma questo dopo che il motore si avvierà ,adesso il mio problema e il peso del mio dislo.l ho costruito con una bomboletta spray tagliata a misura di diamtro 64\65mm contro i 67 del cilindro tappato con un dischetto di compensato e sigillato però ,il peso si aggira sui 90 gr. compreso lo stelo perciò ho dovuto inserire un volano all altezza più il bilanciamento, mi sembra troppo,ho fatto una prova ho staccato il disloc. dall albero,l ho fatto andare manualmente su e giù dopo aver avviato il volano ,ho visto che il motore andava bene girava con una certa continuità fino a quando riuscivo a mantenere la fase, e cosi ho pensato che potesse essere il peso un pò eccessivo del dislo.voi che ne dite?adesso cercherò di rifarlo in polistirolo come mi ha consigliato wattos in fabbrica ho trovato 2 blocchetti di sezione quadra che poi cercherò di "tornirli" come posso,con la speranza di riuscire ad arrotondarli il piu preciso possibile, appena posso mi metto al lavoro,poi vi farò sapere ciao a tutti e grazie.



                http://image.forumcommunity.it/2/2/5/1/8/7/5/1206998063.jpg

                Commenta


                • #9
                  ... guardavo la foto che hai messo ... posso chiederti come hai fatto il pistone di potenza ?
                  Se non erro hai costruito una macchina di tipo gamma

                  Commenta


                  • #10
                    CITAZIONE (pinkfloyd000 @ 31/3/2008, 23:50)
                    Ciao atutti ho appena acceso il pc grazie per le risposte andiamo avanti,nel frattempo ho fatto delle modifiche sul mio progetto ho inserito una camicia per il raffreddamento fatto con una ciotolina il tutto funzionerà con una pompetta tipo acquario ma questo dopo che il motore si avvierà ,adesso il mio problema e il peso del mio dislo.l ho costruito con una bomboletta spray tagliata a misura di diamtro 64\65mm contro i 67 del cilindro tappato con un dischetto di compensato e sigillato però ,il peso si aggira sui 90 gr. compreso lo stelo perciò ho dovuto inserire un volano all altezza più il bilanciamento, mi sembra troppo,ho fatto una prova ho staccato il disloc. dall albero,l ho fatto andare manualmente su e giù dopo aver avviato il volano ,ho visto che il motore andava bene girava con una certa continuità fino a quando riuscivo a mantenere la fase, e cosi ho pensato che potesse essere il peso un pò eccessivo del dislo.voi che ne dite?adesso cercherò di rifarlo in polistirolo come mi ha consigliato wattos in fabbrica ho trovato 2 blocchetti di sezione quadra che poi cercherò di "tornirli" come posso,con la speranza di riuscire ad arrotondarli il piu preciso possibile, appena posso mi metto al lavoro,poi vi farò sapere ciao a tutti e grazie.



                    http://image.forumcommunity.it/2/2/5/1/8/7/5/1206998063.jpg

                    Ciao pinkfloyd lascia perdere il polistirolo perchè appena accendi il motore fonderà. Cerca di bilanciare con un contrappeso al meglio...secondo il mio parere il pistone a membrana è troppo piccolo, è invece esagerato il condotto di collegamento, è una curva in ghisa da 1/2 pollice? Questo è spazio nocivo, è sufficiente un tubetto in metallo da 4-5 millimetri.

                    Salutoni
                    Furio57
                    L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
                    LA DIFFERENZA TRA UN GENIO ED UNO STUPIDO E' CHE IL GENIO HA I PROPRI LIMITI...
                    Ma se "L'UNIONE FA LA FORZA", allora perchè "CHI FA DA SE' FA PER TRE"?

                    Commenta


                    • #11
                      Salve a tutti, grazie per l intervento allora,il pistone di potenza è realizzato con un pezzo di tappo in silicone diam. circa 20mm,sigillato con un pezzo di lattice il tutto montato in una curva in inox da 1"
                      corsa circa 15mm in tutto,quindi aumentando il diametro del cilindro ed il cilindro stesso poi diminuendo di molto il condotto avrò una maggiore potenza per fare girare tutto l accrocco? allora il dislocatore va bene quello che ho(speriamo, non so quanti ne ho fatti)ho letto da qualche parte sul forum che la corsa del pistone deve essere inferiore al diam. di quest ultimo giusto?se si dovrò lavorare parecchio,per prima cosa toglierò la curva prendo un un raccordo sempre da 1"per poterlo riavvitarlo sull attacco che già ho lateralmente e ci saldo un tubbetto di qualche millimetro che andrà a collegarsi al cilindro di potenza che aumenterò di diam. 1"1/2 o più non so(tutto in inox )ditemi voi,ok adesso devo andare al lavoro, ciao e alla prossima.GRAZIE
                      NB.l immagine e piccolina ma si dovrebbe capire.
                      http://image.forumcommunity.it/2/2/5/1/8/7/5/1207048019.gif

                      Commenta


                      • #12
                        Ciao a tutti <img src=">
                        CITAZIONE (pinkfloyd000 @ 1/4/2008, 13:13)
                        Salve a tutti, grazie per l intervento allora,il pistone di potenza è realizzato con un pezzo di tappo in silicone diam. circa 20mm,sigillato con un pezzo di lattice il tutto montato in una curva in inox da 1"
                        corsa circa 15mm in tutto,quindi aumentando il diametro del cilindro ed il cilindro stesso poi diminuendo di molto il condotto avrò una maggiore potenza per fare girare tutto l'accrocco?

                        Ciao pinkfloyd sicuramente è la direzione giusta.

                        CITAZIONE
                        allora il dislocatore va bene quello che ho(speriamo, non so quanti ne ho fatti)ho letto da qualche parte sul forum che la corsa del pistone deve essere inferiore al diametro di quest' ultimo giusto?

                        Si è corretto comunque non è una verità assoluta, ricorda che tu non hai un pistone hai una membrana e quindi ciò in questo caso non vale.

                        CITAZIONE
                        ...toglierò la curva prendo un un raccordo sempre da 1"per poterlo riavvitarlo sull attacco che già ho lateralmente e ci saldo un tubetto di qualche millimetro che andrà a collegarsi al cilindro di potenza che aumenterò di diam. 1"1/2 o più non so(tutto in inox )ditemi voi,ok adesso devo andare al lavoro, ciao e alla prossima...

                        Non è necessario farlo così massiccio, puoi usare un piccolo barattolino basso e largo, più basso è meglio è, stando attenti che quando la membrana rientra nel barattolino non tocchi il suo fondo.

                        Salutoni
                        Furio57

                        Edited by Furio57 - 1/4/2008, 14:31
                        L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
                        LA DIFFERENZA TRA UN GENIO ED UNO STUPIDO E' CHE IL GENIO HA I PROPRI LIMITI...
                        Ma se "L'UNIONE FA LA FORZA", allora perchè "CHI FA DA SE' FA PER TRE"?

                        Commenta


                        • #13
                          comunque secondo me il polistirolo non si brucia perchè si muove di continuo
                          certo poi se al posto di una candela usi la fiamma ossidrica be allora si...

                          Edited by Wattos - 2/4/2008, 00:42

                          Commenta


                          • #14
                            CITAZIONE (Wattos @ 1/4/2008, 14:28)
                            comunque secondo me il polistirolo non si brucia perchè si muove di continuo
                            certo poi se al posto di una candela usi la fiamma ossidrica be allora si...

                            Effettivamente non è che si brucia , si fonde . Non ha importanza il fatto che si muova di continuo perchè il calore che riceve c'è sempre ed è continuo , se così non fosse non girerebbe mai . Non confondere temperatura e quantità di calore , la brace di una sigaretta ti fonde qualsiasi spessore di polistirolo , non serve il cannello .
                            Ciao . Spartano .

                            Commenta


                            • #15
                              Ragà ce l ho fatta, finalmente il motore e partito a forza di provare e riprovare, stanotte sono andato al letto alle 3,30 di mattina, perche dovevo farlo partire per forza ed e successo grazie a voi del forum in particolare furio57 che mi ha suggerito e consigliato il da fare e le modifiche,(farò tesoro dei vostri consigli) comunque in seguito mi ero anche accorto che la semplice candelina non bastava e nemmeno 2 forse per via del peso della massa mobile ho dovuto prendere un piccolo contenitore proprio piccolo per versarci dell alcool ed accederlo direttamente per avere una fiamma all altezza della situazione perche bisogna scaldarlo veramente(altro che candelina) tanto da far fondere la camicia che dovevo usare per il raffreddamente ma non è un problema perchè ho deciso di rifarlo tutto per bene in inox forse anche satinato per l estetica, completamente saldato col tig(solo il coprechio andrà bullonato per eventuali interventi) cosi non ci saranno parti deboli adesso appena posso mi metterò al lavoro. GRAZIE A TUTTI .
                              Alla prossima.


                              x furio57 dovrò pensare a farti un monumento <img src=">

                              Commenta

                              Attendi un attimo...
                              X