Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli! - EnergeticAmbiente.it

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Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!

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  • #61
    saluti a tutti e prossimamente ci vediamo col botto del motore a due pp(il rotore di questo è derivato dal cadavere dell'alro e orq gira di più..................
    azz...qualcuno lo fermi! Chiamate Bertolaso...la protezione civile!!
    :-)
    Saluti
    Non ci sono domande imbarazzanti, solo risposte imbarazzanti. (Carl Rowan)

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    • #62
      Originariamente inviato da maggio65 Visualizza il messaggio
      hey mac ma il mostro che fine ha fatto?a basso voltaggio lo avete provato?
      (a tipo 12 o 24)al mio ora ho aggiunto un cilindro ,.attualmente non va male ma devo trovare un sistema per capire quale è il rapporto entrata/uscita e non so come fare.dici che mi conviene fare un motore un pò più grosso?(pensavo di usare magneti da 24 kg e barre 6x3cm fatte a c in pezzo unico per i trasformatori della serie UI sono gia fatte e servono solo i magneti un po più larghi) pensi che così si riesca a tenere sotto controllo le extracorrenti senza fiammare qualsiasi tipo di transistor?
      il vostro motore quanto consuma e come si comporta con il duty quasi al massimo
      per i kit di lamierini penso che sia un'ottima idea .a farne un po si riduce pro capite la spesa e poici si potrebbe mettere d'accordo di fare i motori uno differente dall'altro per vedere le differenti caratteristiche al fine avere più riscontri possibili
      saluti a tutti e prossimamente ci vediamo col botto del motore a due pp(il rotore di questo è derivato dal cadavere dell'alro e orq gira di più..................
      ciao maggio, aspetta a farlo grosso.. vedi bene quanto esce da questo..

      devi costruirti un torsiometro..

      mo spiegarlo qui è un pò un problema..basterebbe un piccolo motorino a spazzole usato come freno e sul corpo di questo motorino gli saldi una stecca di 10cm dove applicherai sulla sua estremità un dinamometro, ma t elo dovrei far vedere..

      per quanto riguarda il mostro..

      stiamo vedendo di far girare il motorello fatto a grani NON orientati per vedere i rendimenti, che se sono addirittura superiori a prima, al mostro tocca cambiare il materiale..

      quindi dai comportamenti del 12 poli e dal 2 poi, capiremo di cosa ha bisogno il mostro..

      nel mostro il flusso non si muove.. è come se stesse inchiodato nella melassa...sicuro tutta colpa del materiale..che è diventato come se fosse plastica..


      ma la struttura c'è e cambiare materiale è laborioso ma non impossibile..

      ora stiamo in stand by aspettando i lamierini tagliati bene..

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      • #63
        Tranquillo mac mercoledi entro in azione per i lamierini .. chiederò il preventivo a 5 ditte, chi farà il miglior prezzo si aggiudicherà la commessa, e sopratutto se non li fanno giusti non beccheranno i quatrini, perchè mi pare di aver capito che gli assi delle macchine laser non riescono a tenere le misure sulla ripetitività.. spero che non mi tocchi aggiustarle...
        meccatronico1

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        • #64
          Originariamente inviato da Meccatronico1 Visualizza il messaggio
          Tranquillo mac mercoledi entro in azione per i lamierini .. chiederò il preventivo a 5 ditte, chi farà il miglior prezzo si aggiudicherà la commessa, e sopratutto se non li fanno giusti non beccheranno i quatrini, perchè mi pare di aver capito che gli assi delle macchine laser non riescono a tenere le misure sulla ripetitività.. spero che non mi tocchi aggiustarle...
          meccatronico1


          I laser non sono macchine che dagli assi ti può rispettare i centesimi...

          Se poi ci metti anche la deformità del materiale mentre si taglia...

          E' dura stare nella tolleranza del decimo...

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          • #65
            Infatti anchio ho qualche dubbio sulla precisione, visto che mi sono occupato per 30 anni di geometrie macchine a cn la tolleranza di due centesimi su un metro riuscivo ad ottenerla ma le macchine laser se non vado errato funzionano ad encoder sulla vite , quindi abbiamo errori di deformazioni termiche, mentre con le righe ottiche riuscivo a stare in tolleranza di un centesimo e mezzo, salvo complicazioni di altra natura del tipo serraggio pezzo ecc. In tutti i casi mercoledi farò una verifica del tipo di macchine che hanno a disposizione.
            Meccatronico

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            • #66
              Se non si riesce ad avere la precisione temo che si dovrà ricorrere allo stampo.. con i relativi annessi e connessi in termini di costi ho sentito parlare di 30.000 euro ..
              Meccatronico

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              • #67
                30.000 euro


                Con il metodo chimico?? opp. elettroerosione??

                Parlare con una ditta che fabbrica lamierini.....
                Lamierini E Lamiere Magnetiche Parabiago - Catalogo-PMI
                Framoro...

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                • #68
                  I laser non sono macchine che dagli assi ti può rispettare i centesimi...

                  Se poi ci metti anche la deformità del materiale mentre si taglia...

                  E' dura stare nella tolleranza del decimo...
                  Con le macchine laser per ottenere precisione occorre soprattutto usare
                  l'azoto come gas di taglio e poi usando parametri di potenza e velocita
                  e soprattutto la pressione del gas ridotti si ottengono oltre alla precisione
                  anche finiture da far invidia alla rettifica !
                  leo48
                  -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
                  -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno

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                  • #69
                    Originariamente inviato da mac-giver Visualizza il messaggio


                    ragazzi.. ci hanno sbagliato i lamierin tagliati al laser..

                    due decimi di errore ogni lamierino..

                    ora dobbiamo aspettare che ce li rifanno..( a spese loro)

                    siamo impazziti per capire perchè il motore partiva e dopo un pò di giri si fermava..

                    praticamente sommava gli errori ad ogni giro fino allo sfasamento..

                    cmq da quel poco che abbiamo potuto osserverà il 12 poli non fara solo 200g/min.. ma molti molti di più! eheh

                    cmq niente.. ragazzi un pò di pazienza..

                    che stress..
                    Ciao Mac, bentornato!
                    Mi spieghi meglio sta cosa della precisione, e del motore che si sfasava, che non mi è tanto chiara!! In pratica quale parte dello statore o del rotore era poco precisa?
                    Se il controllo non è basato sul tempo, ma sulla posizione, come faceva a sfasarsi?
                    Ultima modifica di btbbass; 15-09-2008, 17:28.
                    Ciao!

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                    • #70
                      Ciao Mac, come btbass mi chiedevo anch'io come si potesse sfasare! Ma non avete previsto un punto "zero" per ripristinare la posizione iniziale, come avviene per il controllo della fase nei motori a combustione interna,
                      Eta Beta

                      Commenta


                      • #71
                        Ciao Mac, come btbass mi chiedevo anch'io come si potesse sfasare! Ma non avete previsto un punto "zero" per ripristinare la posizione iniziale, come avviene per il controllo della fase nei motori a combustione interna, con un sensore di posizione?
                        Eta Beta

                        Commenta


                        • #72
                          Ho coinvolto un'azienda per trovare la migliore situazione possibile, con il minor costo.
                          per i lamierini stampo incluso entro fine settimana ho tutti i parametri per decidere cosa fare. Sono sicuro che troverò la soluzione e la precisione desiderata.
                          Meccatronico

                          Commenta


                          • #73
                            Originariamente inviato da kekko.alchemi Visualizza il messaggio
                            Eravamo partiti con l'idea di fare un solo motore spesso 10cm ma visto che sarebbero venute delle bobine strette e lunghe abbiamo deciso di fare 5 motorelli ognuno spesso 2 cm, per poi accoppiarli e farne uno più grande a più stadi...

                            Facendo così abbiamo anche la possibilità di farne funzionare 2 come motori e altri 2 come generatori per valutare i vari rendimenti.

                            Abbiamo cominciato a fare le prime 2 bobine, (le abbiamo finite di avvolgere qualche ora fa ) vengono davvero bene con il filo bello compatto.

                            Il filo utilizzato è da 0,8 e ne abbiamo accoppiati due a formare una bobina bifilare in modo da avere tutte e due le possibilità, mettere i capi in parallelo e farla diventare monofilare oppure mettendoli in serie e facendo quindi una bifilare di tesla.

                            Come al solito sempre problemi, nonostante la resina sugli spigoli e il nastro telato sul nucleo della bobina, il filo ha tagliato l'isolamento e la bobina è andata a massa, quindi svolgi tutto e ricomincia

                            E' importante questa cosa, verificare sempre che il filo di rame non stia a massa con i lamierini, perchè questo significa che il filo in qualche punto non è isolato, un filo che va a massa sul ferro del motore non è una cosa bella, di botti ne abbiamo fatti abbastanza

                            Cmq ecco qui un abbozzo di come verrà il motorello, ovviamente per ora è solo un PP, mancano quindi le flange e una bella "pettinata" a fili e tutto!
                            Quanti giri bisogna fare con il filo di rame da 0.8 intorno alla bobbina?
                            Meccatronico

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                            • #74
                              Mi associo a Meccatronico...

                              nell'attesa ho ipotizzato:
                              -) 320 giri per ogni bobina;
                              -) distanza di 0,3 mm tra rotore e statore;
                              -) 6 bobine alimentate a 0A per i primi 12° e a 1A per i restanti 12° (il rotore, se perfetto..., dopo 24° ritorna nelle condizioni iniziali);
                              -) Statore di 180mm di diametro;
                              -) Altezza (di tutto) 20 mm: il consumo e la coppia generata risultano linearmente dipendenti dall'altezza => gli rpm non dipendono dall'altezza.

                              Il file zip contiene il FEM, il lua script e un .txt con i risultati...

                              Coppia media: 0,42972 Nm

                              Sfasando di 180°
                              Coppia media:-0,43529 Nm

                              Posso calcolare gli rpm in base alla potenza usata e alla coppia calcolata:

                              rpm = Watt * 60 / ( coppia * 2 * pi ) [Ricavata da qui...]

                              rpm+ = (2,63429/2) * 60 / ( (0,4297170118282780) * 2 * pi ) = 29,270 [giri/min]
                              rpm- = (2,63429/2) * 60 / ( (-0,4352881737631860) * 2 * pi ) = -28,895 [giri/min]

                              Watt è /2 perché si da corrente alle bobine solo per 180°...

                              Qualche conferma e/o suggerimento?

                              ziofab
                              File allegati
                              Ultima modifica di ziofab; 17-09-2008, 09:47.

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                              • #75
                                Non si riesce a scaricare il file zip.

                                Commenta


                                • #76
                                  parallel path magnet motor

                                  helo. i am from croatia ,and very bad vith english. on this page
                                  http://www.youtube.com/watch?v=3313PN0OitA, you will see my motor. coments are velcome.

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                                  • #77
                                    Hi zoran

                                    The URL contained a malformed video ID.

                                    Commenta


                                    • #78
                                      sory for vrong url (copy paste problem).i am on vork now,and tomorow i send a right adres for video. if you wont , vrite on srch in yotube ,parallel path magnet motor 1, and i hope you find video. god night

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                                      • #79
                                        Don't worry, Zoran.
                                        This is correct url:
                                        YouTube - Parallel path magnet motor_1_1

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                                        • #80
                                          Originariamente inviato da michylee Visualizza il messaggio
                                          Don't worry, Zoran.
                                          This is correct url:
                                          YouTube - Parallel path magnet motor_1_1

                                          ragazzii!! che figata! avete visto come il PP sta diventando un fenomeno di massa?

                                          il video è di una genuinità spettacolare.. tutto in presa diretta

                                          grandissimo zoran!!

                                          allora veniamo a noi! il problema dell'imprecisione dei lamierini l'abbiamo risolta..

                                          l'errore nello statore si azzera quasi del tutto tornendo appunto lo statore, perchè cosi si allarga il polo di quei due decimi mancanti,rimane solo l'errore nel rotore ma che è meno marcato.. poi abbiamo risolto un 'altro problema che provocava lo sfasamento maggiore

                                          non ve lo sto a spiegare perchè sembrerebbe una cosa ai limiti del paranormale,l'importante è che è stata risolta.. ma da 25 anni che mi occupo di meccanica una cosa del genere non mi era mai successa

                                          e riassumendo il tutto, il 12 POLI ABBOZZATO CON ROTORE IN PLASTICa e SUPPORTO STATORE IN PLASTICA GIRA ALLA GRANDEEEE!!!!

                                          pensavamo che con i lamierini a grani non orientati non si potesse andare oltre i 50hz.. e quindi 200g/min

                                          niente di più sbagliato!!

                                          il cosetto è arrivato a 5600g/min praticamente quanto stavamo a 1200hz? boh! cmq un bottoo!!

                                          ora tra poco arrivano le flange di accoppiamento precisissime dove potrò tornire lo statore al centesimo..

                                          dovrei raggiungere un air gap di 0,1mm(zio fab, che coppia avrebbe con 0,1mm di air gap diametrale? quindi 0,05 tra rotore e polo statore?)

                                          il mostriciattolo si comporta benissimo, anche se tutto abbozzato ha superato il 67% di rendimento, con 0,4mm di air gap, la forma dello statore un pò ovoidale( mi si è deformato un po il disco di plastica)

                                          ma come al solito già sostituibile al motore della lavatrice cosumando mooolto meno, quindi ora che lo faremo precisissimo già immagino i rendimenti..

                                          poi se meccatronico mi invierà i lamierini centesimali eheh non lo so dove arriviamo..

                                          quindi la geometria funziona alla grande, il motore gira con uno spunto e un'accelerazione da drugster, dateci un pò di tempo e vedrete che bei video..

                                          si rispinge alla grande ragazzi.. non ci ferma nessuno.. speriamo di trovare qualche anima buona che ci dà un pò di soldini per portare avanti il perfezionamento di questo motore, che sono sicuro avrà, grazie alla divulgazione che stiamo facendo, un eco mondiale..

                                          il bello che nessuno se ne potrà appropriare indebitamente dicendo che è il suo, perchè non dimentichiamo che il motore è sempre di flynn, brevetto suo, il nostro è solo conoscenza e studio approfondito della sua misteriosa tecnologia..

                                          noi dobbiamo solo non renderla così misteriosa, svelandone pregi difetti o super pregi

                                          ma da quello che vedo nei vari video la cosa sta andando avanti da sola..

                                          dajeeeeeeeee


                                          ps: se i grani non orientati andranno come prevedo, cambierò i PP al mostro..

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                                          • #81
                                            Originariamente inviato da mac-giver Visualizza il messaggio
                                            ragazzii!! che figata! avete visto come il PP sta diventando un fenomeno di massa?

                                            il video è di una genuinità spettacolare.. tutto in presa diretta

                                            grandissimo zoran!!
                                            Ciao a tutti

                                            C'è anche un secondo video, sempre di Zoran:
                                            YouTube - Parallel path magnet motor_1_2
                                            (si può visionare anche con qualità migliore, come il primo)
                                            Ti ricorda qualcosa, Mac?
                                            Dajeeeeeeeeee

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                                            • #82
                                              Originariamente inviato da michylee Visualizza il messaggio
                                              Ciao a tutti

                                              C'è anche un secondo video, sempre di Zoran:
                                              YouTube - Parallel path magnet motor_1_2
                                              (si può visionare anche con qualità migliore, come il primo)
                                              Ti ricorda qualcosa, Mac?
                                              Dajeeeeeeeeee

                                              he he togliere i magneti mentre gira, è la prima cosa che abbiamo fatto con il motorello, e che li a grottammare lasciò tutti a bocca a perta..

                                              chi lo fa muovere il motore se togliendo i magneti il motore si ferma?..

                                              vedendo meglio il video l'unica differenza è che noi quando toglievamo i magneti il consumo aumentava.

                                              mentre a zoran diminuisce...

                                              poi.. avete visto la differenza di consumo tra un motorino standard e uno flynn?

                                              non c'è paragone.. ma perchè cè ancora tanto scetticismo su questa tecnologia non lo so..

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                                              • #83
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                                                I would like to explain, involving the video, about my motor on the youtube.
                                                The motor is made of 4 bobbins and 4 magnets size 20 * 10 * 10 mm neodimyum N35.
                                                Stator has 8 pols and rotor 10 (you can see it). Every bobbin has 2 coills of wire 0,45 mm, 300 laps. That is important because of piloting the motor with just 2 mosfets. Laps are laped parallelly but each one is used independently.
                                                Piloting is performed with 2 HALL IC (TLE 4905), 2 N555 and 2 MOSFETS (IRF 640). I don't have problems with BACK EMF.
                                                I'm using regular LIM for transformators (NON-ORIENTED), depth of the core is 11 mm.
                                                If you have any questions, any questions at all involving the work of the motor, I would be pleased to answer them. Also every critic and advice are welcome.
                                                Thank you for a warm welcome to the forum. I'm looking forward to further cooperation. Daaaaaaaaje!

                                                P.S. I don't know English that well. Somebody else translated this text.

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                                                • #84
                                                  Thank you for a warm welcome to the forum. I'm looking forward to further cooperation. Daaaaaaaaje!

                                                  e dopo questa, il fun club bisogna farlo per zoran..è un grandeeeeeeee!!!!!

                                                  il dajeee ha varcato i confini.. non è poco

                                                  zoran!
                                                  You have done an excellent job and many compliments to you

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                                                  • #85
                                                    Thank you Mac.I just wont participate in your work on motor 12 pol because its similar then may 10 pol. Til now i work alon on my project.

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                                                    • #86
                                                      ecco l'accrocco

                                                      eccolo qui, finito.. anche se le tolleranze sono da fabbro, il cosetto fa la sua figura
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                                                      • #87
                                                        Mac its nice pice off motor. ples tell me how you pilotage motor? in my motor i use hall ic ,but i cant control speed(yet) only with voltig

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                                                        • #88
                                                          Complimenti Mac, bel lavoro...anche se il mostro era più...affascinante :-)
                                                          Complimenti anche a Zoran: good job, nice to meet you.
                                                          Saluti
                                                          Non ci sono domande imbarazzanti, solo risposte imbarazzanti. (Carl Rowan)

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                                                          • #89
                                                            ecco qui un torsiometro preciso al gr

                                                            è un motore a induzione trifase calettato su un cuscinetto.. la squadra a 90 ha il braccio verticale a 10cm dall'asse del motore

                                                            bilancia precisa al gr

                                                            basta mettere un giunto a soffietto e puoi misurare qualsiasi motore anche a 20000g^min

                                                            basta dare corrente continua a due di quelle fasi con un variac e fa un freno eccezionalmente fluido e privo si saltellamenti..

                                                            la ricerca la si può fare anche senza super attrezzature star trek..

                                                            è sensibilissimo basa dare pochi volt e gia la bilancia segna grammi ..

                                                            ora devo solo farmi una scorta di giunti a soffietto di varie misure..

                                                            dajeee pure co li strumentiiiiiiiiiii
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                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da zoran Visualizza il messaggio
                                                              Mac its nice pice off motor. ples tell me how you pilotage motor? in my motor i use hall ic ,but i cant control speed(yet) only with voltig
                                                              Hello Zoran ! Congratulations for your work!
                                                              For the timing of your engine you can use optical infrared sensors, 2 transmitters and 2 receivers, the symbol of receivers is BPW40 for those transmitters you can use the remote TV.
                                                              BPW40 I have great speed and then allow you to reach high RPM.

                                                              Your motor 4 parallel path, 8 pole stator and 10 poles rotor, makes a tour with 20 pulses, and then you'll need 2 BPW40 to 18° away.

                                                              You have to take a disc that has 10 holes, when the hole passes in front of the sensor radius activate the infrared sensor and will be able to drive the 2 mosfet with these!

                                                              By varying the size of the 10 holes you can decide the duty cycle to give to your engine.

                                                              Now you lack a circuit that allows you to recover peaks lenz producing the parallel path, this will increase even more the efficiency of your engine.

                                                              Did enclosed below a drawing of your engine with the position of optical sensors.

                                                              If you have a question, we will respond!!

                                                              Congratulations again!

                                                              kekko
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